10 askelta ympäristöystävälliseen ja tehokkaampaan tuotantoon

Hiilipäästöjen vähentäminen tuotannossa – kaikki keskeiset tiedot
10 askelta ympäristöystävälliseen paineilman tuotantoon

Kaikki, mitä sinun tulee tietää pneumaattisesta siirtoprosessista

Lue, miten voit luoda tehokkaamman pneumaattisen siirtoprosessin.
3D images of blowers in cement plant

5 vinkkiä paineilmajärjestelmän talvivalmisteluihin

Kylmä sää voi vahingoittaa paineilmajärjestelmää ja pysäyttää tuotannon. Vältä seisokit ja varmista paineilmajärjestelmän toiminta talvikaudella tarkistuslistamme avulla.
Talvinen, sinisävyinen maisema, jossa tykkylumipuita, joiden keskellä luminen autotie.
Sulje

Paikallinen sähköyhtiö säästää vuodessa 9 000 € AIRScan-vuotoraportin jälkeen

Huolto Tarkastus ja optimointi

Paikallinen energia-alan yritys otti Atlas Copcoon yhteyttä ottaakseen selvää mahdollisuudesta käyttää varakompressoria odottamattomien seisokkiaikojen aikana.

Haaste

Yrityksellä on kompressorihuone, jossa on viisi yksikköä, ja järjestelmässä oli toistuvia paineilmahäviöitä. Sen lisäksi kaikkien viiden kompressorin piti käydä jatkuvasti tarvittavan paineilman tuottamiseksi. 

Ratkaisu

AIRScan-auditointi

Atlas Copcon tiimi kävi paikan päällä ja teki AIRScan-auditoinnin


  • Tarvittavan ilman ja todellisen virtauksen mittaamiseksi asennettiin siirrettävä virtausmittari.

  • Painehäviöiden mittaamista varten asennettiin paineanturit.

  • Asennuksen paineilmavuotojen mittaamiseen käytettiin vuodonilmaisinta.  


Kaikki mittaustulokset koottiin yksityiskohtaiseen AIRScan-raporttiin, johon kuului myös parannustöiden suunnitelma. 

Raportista ilmeni useita paineilmavuotoja kuivaus- ja jakeluverkossa, ja ne aiheuttivat huomattavia painehäviöitä. Ongelma lisäsi laitoksen paineilman tarvetta, minkä vuoksi kaikkien viiden kompressorin oli toimittava samanaikaisesti tarpeen täyttämiseksi. 

Tulosten perusteella tärkeimmäksi toimeksi todettiin vuotojen korjaaminen. Kaikki vuotokohdat tunnistettiin ja merkittiin. Asiakas päätti optimoida järjestelmän paineasetukset korjaamalla suurimmat vuodot itse. 

Lopputulos

Kun kaikki suurimmat vuodot oli korjattu, viiden kompressorin käyttöaste laski yli 18 %. Korjauksen jälkeen ei enää tarvittu kaikkia viittä kompressoria paineilman tarpeen täyttämiseksi, vaan neljä kompressoria riitti, jolloin yksi laite on käytettävissä varalaitteena odottamattomien seisokkien varalta. 

Käyttöaste prosentteina ennen vuodon korjausta ja korjauksen jälkeen

Edut vuodon korjauksen jälkeen


Energiankulutus väheni 825 kWh päivässä, mikä vastaa 301 000 kWh:n vähennystä vuositasolla
. Asiakas säästää nyt 873 000 INR / 9 000 euroa vuodessa. Tämän ansiosta vuodon korjauksen takaisinmaksuaika on alle 4 kuukautta. Lisäksi asiakas saavuttaa vuositasolla 213 tonnin CO2-päästöjen vähennyksen.


 

Säästöt

213tonnia/vuosi

CO2:n vähentäminen

301000kWh

Energiasäästöt vuodessa

9000EUR

Kustannussäästöt vuodessa