10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Všetko, čo potrebujete vedieť o procese pneumatickej prepravy.

Zistite, ako môžete vytvoriť efektívnejší proces pneumatickej prepravy.
3D images of blowers in cement plant
Zavrieť

Miestna elektroenergetická spoločnosť ušetrí ročne 9 000€ po správe o únikoch AIRScan.

Servis Kontrola a optimalizácia

Miestna spoločnosť v energetickom sektore sa obrátila na spoločnosť Atlas Copco, aby preskúmala možnosť použitia záložného kompresora na pokrytie neočakávaných prestojov.

Výzva

Zákazník prevádzkuje kompresorovú strojovňu s piatimi jednotkami a často dochádzalo k stratám stlačeného vzduchu. Okrem toho muselo všetkých päť kompresorov bežať nepretržite, aby pokryli dopyt. 

Riešenie

Audit AIRScan

Tím spoločnosti Atlas Copco prišiel na miesto a vykonal audit AIRScan


  • Na meranie spotreby vzduchu a prietoku pri danej aplikácii bol nainštalovaný prenosný prietokomer.

  • Na meranie poklesov tlaku boli nainštalované tlakové snímače.

  • Na meranie netesností stlačeného vzduchu v zariadení sa použil detektor netesností.  


Všetky merania boli zostavené do podrobnej správy AIRScan, ktorá zahŕňala akčný plán na zlepšenie. 

Správa odhalila početné úniky stlačeného vzduchu v rámci sušičky vzduchu a distribučnej siete, čo spôsobilo výrazné poklesy tlaku. Problém zvýšil spotrebu stlačeného vzduchu v závode. V dôsledku toho muselo všetkých päť kompresorov pracovať súčasne, aby splnili dopyt. 

Na základe zistení sa zdôraznil význam opravy netesností. Všetky netesnosti boli identifikované a označené. Zákazník sa rozhodol opraviť prioritné netesnosti vo vlastnej réžii, aby optimalizoval nastavenia tlaku systému. 

Výsledok

Po oprave všetkých prioritných netesností sa miera využitia piatich kompresorov znížila o viac ako 18 %. Teraz musia na pokrytie dopytu po stlačenom vzduchu pracovať len štyri kompresory namiesto piatich, pričom jeden je k dispozícii ako záložný v prípade neočakávaného výpadku. 

Percentuálne využitie pred a po oprave netesností

Výhody po oprave netesností


Spotreba energie sa znížila o 825 kWh za deň, čo zodpovedá 301 000 kWh ročne
. Zákazník teraz ušetrí 873 000 INR/9 000 EUR ročne. V dôsledku toho je doba návratnosti opravy netesností kratšia ako 4 mesiace. Navyše zákazník dosiahne zníženie CO2 o 213 ton ročne.


 

Úspory

213t/rok

Redukcia CO2

301000kWh

Úspory energie/rok

9000EUR

Úspory nákladov/rok